西北軸承中大型車間通過建立創(chuàng)新激勵機制,組建“重點產(chǎn)品質量提升攻關小組”,成功解決了調心滾子軸承和角接觸球軸承(含四點接觸球軸承)的加工技術難題。
由于M250半自動機床滾道尺寸和幾何精度主要依靠操作者經(jīng)驗控制,尺寸離散度較大,難以達到工藝標準要求。在角接觸球軸承(含四點接觸球軸承)加工過程中,滾道尺寸和形位公差控制也存在困難,合套率僅能達到60%-70%,對生產(chǎn)效率和成本控制造成了不利影響。
針對技術瓶頸,車間成立了專項攻關小組。通過自主設計工裝完成外溝設備改造,規(guī)范了工件定位操作流程,優(yōu)化了外圈鎖量工藝參數(shù)。經(jīng)過與裝配班組經(jīng)驗豐富人員的聯(lián)合跟蹤驗證,確定了最優(yōu)鎖量參數(shù)并推廣應用。同時,結合實際情況對產(chǎn)品工藝進行了適應性優(yōu)化。
實施設備改造、數(shù)控設備應用和工藝優(yōu)化后,3G3003760Y、53640HK等系列產(chǎn)品的加工質量得到顯著提升,合套率接近100%。此次工藝改進取得了多方面成效:產(chǎn)品質量明顯提高,合套率提升縮短了生產(chǎn)周期,降低了生產(chǎn)成本,同時增強了員工的質量意識。目前,調心滾子軸承和角接觸球軸承(含四點接觸球軸承)已成為車間優(yōu)勢產(chǎn)品,這些成果為后續(xù)生產(chǎn)積累了寶貴經(jīng)驗?! ?/p>
下一步,中大型車間將進一步梳理適合數(shù)控加工的系列產(chǎn)品,提高數(shù)控設備利用率,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品質量與合套率,為公司高質量發(fā)展提供堅實支撐。
(來源:西北軸承)